茂名石化重新開起加氫幹氣膜分離製氫裝置增加產氫量
2014-04-17 16:08:31
admin
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據中國石化新聞網2014年1月13日訊 茂名石化針對煤製氫裝置還沒開汽、全廠氫氣供需緊張的情況,通過優化3號製氫裝置生產操作,將裝置產氫量由43000立方米/小時提升至60000立方米/小時,產氫量創曆史新高,有效緩解了煉油擴能後氫氣的供給壓力。
3號製氫裝置始建於1998年,平時的處理量是40000立方米/小時,經過多年的運行,主要設備逐步老化,提量生產困難重重:一是轉化爐爐溫將會升高,100多根的轉化爐B級爐管極有可能在溫度升高後發生爐管破裂;二是提量極易造成空氣預熱器漏風增大,使裝置能耗升高;三是PSA中的吸附劑運行已經超過設計值的一半,吸附容量嚴重下降,氫氣回收率低。
為確保裝置的氫氣產量,針對裝置原料幹氣比較雜的難題,煉油分部聯合二車間安排職工每小時測量一次硫化氫含量,及時掌握原料*新動態,降低原料幹氣硫化氫濃度對反應溫度的影響;在控溫上,他們采用“雙保險控穩爐溫”,一方麵要求外操職工每兩小時給轉化爐爐外壁“量一次體溫”,及時調整轉化爐火嘴的燃燒情況。另一方麵,將裝置處理量的多少與轉化爐進出口溫度聯係起來,要求內操職工緊盯參數控製爐溫,即使是一絲微小的波動也不放過;在提量上,他們重新開起3號製氫的膜分離裝置,把加氫幹氣的氫氣提出來,每小時可增產氫氣3000立方米。他們“創新思維解難題”,根據處理量優化PSA吸附時間、吸附壓力和解吸壓力,將氫氣純度控製在大於99.5%,穩定了氫氣質量與產量。
據悉,自去年3月以來,3號製氫裝置一直持續60000立方米/小時的滿負荷運行,創滿負荷運行曆史*長記錄。截至日前,裝置共產氫3.7萬噸,產氫量創曆史新高。